砥砺奋进

2019年过山车式的市场需求对于工厂运营是极大的挑战,但中国区各工厂敢为先,勇担当、协同合作,充分利用精益生产工具和系统,迎难而上,完成了诸多重大改善项目。在降低成本的同时,继续提升安全、质量、交付和客户满意度,并为克服2020年新的挑战垫定了坚实的基础。

为了进一步提高生产率,减少物料转移,消除过程浪费和沟通成本,镇江工厂团队通过价值流分析重新规划和调整了加工区域布局。

通过在新RC装配线的可视化控制系统中集成传感器、摄像头和扭矩枪,镇江工厂团队实现了工序自动化控制,让员工对产品合格状态一目了然,从而大大提高产品过程质量控制。

为了应对持续高涨的高空作车市场,海盐工厂静液压事业部团队用短短10个月实现下线第一批国产化LK马达,减少10周交货期,降低35%库存成本,极大地改善了LK产品的交付速度和体验。同时顺利投产2台新DMG-MORI加工中心,实现D1P后盖机加工和缸体产能提升,增加了D1P关键零部件产能的柔性化水平和工程样品研发速度。

历经2.5个月,在正常生产计划未受到任何影响的情况下,海盐工厂静液压事业部工艺、工程团队和来自美国Ames工厂的Rick Thompson、上海工厂的程继一起协同合作,连续三周工作时间超过每周60小时以上,在11月初顺利完成S45/H1B装配线MES系统SIT3.0的升级。这一方面提高了整个系统人机交互的友好度,另一方面改善了整个生产工艺过程的监控能力及追溯性,在高效率的基础上确保静液压产品的高质量生产和交付。

海盐工厂控制事业部PVB团队引入测量输入自动录入SPC软件,进行大数据分析,通过观察孔径的变化趋势,对刀具进行预防性维护,提高寿命降低刀具成本和工废。

同时引进全自动氦气检测设备来提高检测精度,实现全自动化检测、包装和码垛,提升效率100%,降低成本超过百万元。

为了持续降低成本,提高S90/T90产品市场竞争力和快速响应能力,上海工厂团队今年开始了多功能阀的本地化装配和试验,将在2020年4月投产,预计每年可节省至少280万元。

为了减少交货期,降低在制品库存,提高油漆质量,实现即时包装,上海工厂团队今年下半年完成了油漆线改造和双组分2K油漆的切换。

为了进一步提高工厂的环保管理水平,降低处理成本,上海工厂引入废水处理系统,预计每年可减少60万元的废水处理费用和潜在的9百万元污水处理费用,极大地降低了日常运营成本。

2020年又将是充满挑战和变数的一年,凭借过往在困难中的历练,中国区各工厂有信心、有能力、有激情继续砥砺奋进,交付给客户卓越的答卷!

撰文:汪昊(HY)

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